来源:本站 发布时间:2022-07-18
大直径钻孔代替横川技术在胡底煤业的研究与应用
姚盼盼,刘伟,张晓铭
(山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司,山西 晋城 048214)
作者简介:姚盼盼(1983-),男,汉族,工程师,硕士。Tel:13152766823
摘要:在胡底煤业1307(上)工作面,试验使用普通钻机施工大直径钻孔埋管抽采上隅角瓦斯,代替联络横川,通过安全性、经济性对比,可作为一种更安全、更经济地治理上隅角瓦斯的工艺。
关键词:上隅角瓦斯;大直径;埋管;联络横川
0 引言
本施工工艺旨在采用大直径钻孔代替施工横川,更安全更经济地治理综采工作面“U”型通风系统上隅角瓦斯。
胡底煤业为煤与瓦斯突出矿井,高瓦斯、高压力条件下瓦斯治理难度较大。1307(上)综采工作面采用“U”型通风系统,13071巷进风,13072巷回风。目前上隅角瓦斯治理主要方法为高位钻孔抽采+采空区埋管抽采。采空区埋管抽采即在回风顺槽相邻巷道13091巷布置φ508 mm抽采管路,通过13072/13091两顺槽之间联络横川埋管抽采空区瓦斯。但该抽采方式需在13072/13091巷之间每隔60 m施工一个联络横川,并对联络横川进行封闭,随采面回采不断启封密闭,开启抽采负压进行抽采。联络横川仅起埋设抽采管路的作用,不作为通风巷道,不仅耗费人力物力,延长采面圈定工期,且存在横川密闭内瓦斯异常、矿压破坏密闭墙体、启封密闭排瓦斯等安全隐患。
针对横川埋管的弊端,研究与应用新的埋管方式:在13072/13091之间施工大直径穿透钻孔,直接埋设抽采管路,代替联络横川。
1 施工工艺
1.1 1307(上)采空区埋管抽采示意
1.2 钻孔设计
方位角90°,垂直煤柱施工,倾角0°,孔径480 mm,孔长27 m,孔间距20 m。
钻孔设计图
1.3 钻具选择
为减少资金投入,未购买专用的大直径钻孔钻机,试验使用我矿现有的ZDY-4200LXS普通钻机施工,成功施工大直径钻孔。与市面出售的ZDJ10000L等专用的大直径钻孔钻机相比,资金投入少,体积小,施工更灵活便利。有同等或更高能力普通钻机的矿井,均可采用本工艺直接施工大直径钻孔。
其他钻具:φ73 mm 钻杆,φ94 mm、φ240 mm钻头、φ480 mm反向钻头,φ450 mm扇叶型螺旋钻杆。
1.4 成孔工艺
首先使用φ94 mm钻头施工钻孔,成孔后换φ240 mm钻头、φ480 mm反向钻头扩孔,最后使用φ450 mm扇叶型螺旋钻杆清理煤渣。
①为避免直接施工大直径孔轨迹偏移产生废孔,先施工φ94 mm小孔径钻孔,确保按设计位置穿透煤柱后方可扩孔。
②设计加工带导向钻头和扶正器的φ240 mm钻头、480 mm反向钻头逐步扩孔。φ240 mm钻头施工时,钻头前安装φ94 mm导向钻头;施工到位后,在钻孔另一端卸下φ240 mm钻头,安装带有φ240 mm扶正器的φ480 mm钻头反向扩孔。该工艺可防止钻孔轨迹偏移,确保钻孔质量。
φ240 mm+导向钻头 φ480 mm钻头+φ240 mm扶正器
③φ480 mm钻头扩孔完毕后,使用φ450 mm扇叶型螺旋钻杆进行套孔,清理孔内煤渣,避免煤渣影响埋管。
φ450mm扇叶型螺旋钻杆
1.5 埋管工艺
钻孔埋设φ377 mm*6 mm钢管,单管长1 m,敷设完毕后,将管与孔之间的孔隙进行封堵,封堵长度1.5 m,13091侧加装阀门,13072侧加装挡板。钻孔即将进入采空区前取下挡板,根据采面推进情况适时开启阀门进行抽采。
①为避免外法兰额外增加管径、增加埋管阻力,管与管之间采用内法兰进行连接。管两端螺丝固定座采用错位校正装置,使用套管交错安装螺丝,同时可增加整趟管路的平衡性。
同一根管路两端法兰螺丝固定座交错布置
②为适应钻孔轨迹微弯曲,埋管单管长度选择1 m,并对管路两端螺丝眼进行设计,一侧螺丝眼为光面,异侧螺丝眼加螺旋丝扣,螺丝安装好后,可有一定活动空间,使整趟管路可微弯曲,避免因钻孔轨迹弯曲而无法埋管。
③管路两端设计30°倒角,两管可进行无缝连接,靠近孔口端为内导角,埋管拉动管路过程中可避免煤粉进入管路。
管路两端设计倒角
2 综合比较
2.1 采面圈定工期对比
以单个横川进行对比,横川长度27 m,掘进时间约5.5天,而大直径钻孔施工及埋管可与顺槽掘进平行作业,每个横川可节约5.5天时间,对缓解衔接紧张意义重大。
2.2 资金投入对比
施工项目 资金投入 |
横川 |
大直径钻孔 |
|
工程量(m) |
27 |
27*3 |
|
材料、配件 |
单价(万元/m) |
0.16 |
0.014 |
合计(万元) |
4.32 |
1.13 |
|
人工 |
班数 |
16.5 |
40 |
每班人数 |
9 |
3 |
|
总人工数 |
148.5 |
120 |
|
日工资(元) |
200/人班 |
200/人班 |
|
合计(万元) |
2.97 |
2.4 |
|
电费 |
单价(元/度) |
0.56 |
0.56 |
耗电量(度) |
9450 |
1523 |
|
合计(万元) |
0.53 |
0.09 |
|
其他消耗 |
密闭单价(万元/道) |
1.79 |
—— |
数量 |
2.6 |
—— |
|
合计 |
4.65 |
—— |
|
总计 |
12.47 |
3.62 |
备注:矿压破坏密闭,考虑30%修缮费用。
以每60 m施工1个横川或施工3个大直径钻孔为例对比,每个横川可节约资金8.85万元,每个采面以15个横川计算即可节约资金132.75万元。
2.3 安全性对比
与传统的横川埋管抽采相比,无需进行横川封闭,不存在密闭内瓦斯积聚的现象,不存在矿压破坏密闭情况,不存在启封横川密闭排放瓦斯工序,大大提高了安全性。
2.4 抽采效果对比
横川埋管抽采,每60 m施工1个横川,在采面推进至新的横川前,距离上一个横川越远,上一个横川的埋管抽采效果越差。
每20 m施工1个大直径钻孔埋管,采面每推进20 m,即可开启新的埋管阀门抽采,抽采连续性显著提高,抽采系统能力充分利用在上隅角附近,抽采效果提升明显。
3 结论
通过试验,成功使用普通钻机施工大直径钻孔直接埋管,代替横川施工,减少横川掘进,节约了非常可观的经济成本,缩短了采面圈定时间,同时避免横川密闭内瓦斯异常、矿压破坏密闭墙体、启封密闭排瓦斯等安全隐患,采用“U”型通风系统、横川埋管抽采上隅角瓦斯的矿井均可推广应用。
参考文献:
[1]邓金凯.综放工作面大直径钻孔后高抽技术应用研讨[J].江西煤炭科技,2018, (01):23-25.
[2]陈殿赋,杨晓东,师泽敏,谷亮鸽.煤矿井下大直径水平钻孔替代瓦斯抽放联巷新工艺[J].煤矿安全,2015,46(03).